济钢焦化厂10万/t年焦油项目开工后,整个作业环境内排放物质种类多、浓度高,成为焦化厂化产异味的"重灾区"。焦油开停工异味、C02分解尾气、液体沥青装车沥青烟是焦油车间的主要污染源。主要表现在:
(1)焦油系统开停工时,焦油循环槽上方白烟滚滚,夹带大量萘的烟气四处飘散,严重污染空气;
(2)C02系统开工生产时从放散管冒出的含酚烟气,带着强烈的刺激性臭味,影响着焦炉和精苯区域;
(3)液体沥青装车产生大量沥青烟。针对以上问题,分析了原因:
(1)开工循环时间长,循环油温度高,造成烟气逸散;
(2)CO2分解尾气温度偏高,大量的水蒸汽夹带着酚类物质逸散;
(3)装车沥青温度高,罐体密封差,吸力小。采取了以下措施:
(1)缩短开工时间:根据焦油的组成性质,把升温过程分成三个阶段,对应着不同的升温速度,焦油的开工时间大大缩短,由原来的72h缩短到20h;
(2)新上尾气处理装置:针对焦油槽逸散的烟气,新上一套尾气处理设施,同时为防止二次污染,增加了循环液冷却手段;
(3)根据C02分解尾气烟气量的大小重新设计了一套处理设施,降低了烟气出口温度,水蒸汽大部分冷凝,从而大大减少了酚类物质夹带量,喷洒液经冷却后循环使用,效果明显;
(4)在与客户充分协商的基础上,把沥青取料点改在沥青冷却器后,沥青温度控制在170-190度。新上了引风机,单设引风管,把沥青烟全部引入沥青尾气设施处理,现场彻底杜绝了沥青烟。
对焦油工序重点异味实行治理后,大幅度改善了焦油加工区域和周边的大气环境,减少了有害气体和颗粒物的排放,改善了职工操作环境,有力地促进了焦化厂的清洁生产。
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